data-full-width-responsive="true"> 汽车水性色漆漆渣缺陷研究潘成成,张健,张董永,陆天安(上汽大通汽车有限公司无锡分公司,江苏无锡214107)0 引言汽车产业上下游产业链长,产值高,带动就业能力强,对于国家经济建设有举足轻重的作用,中国汽车业经过最近十几年的高速发展,有了长足进步,成为一个汽车大国。2016 年,汽车产销分别为2 81188 万辆和2 80282 万辆,同比增长1446% 和1365%。汽车行业的飞速发展也带动了涂料行业的发展,但目前仍有大量的主机厂使用溶剂型涂料,这些涂料中含有大量的挥发性有机化合物(V O C),对人体健康、环境保护都是一种严重的危害。近年来,水性漆在工业中的应用越来越广泛,特别是在汽车工业中已经广泛应用[3],我厂建厂开始使用水性涂料,大大减少了V O C 的排放,降低了涂料对环境的污染。水性涂料的表面张力大,颜料的分散性差、流平性能差,难以获得高装饰性、耐候性好的涂膜,在实际涂装过程中,水性涂料易产生漆渣、针孔、流挂等缺陷,影响汽车的质量及生产节拍,造成较高的返修率。色漆渣是涂装工艺中表面颗粒缺陷的主要类型,其大小、形状各异,严重影响汽车漆膜的外观质量,破坏漆膜的完整性。本文根据生产经验及实际操作,对水性色漆漆渣进行探索,分析水性漆渣形成的原因,提出一些改进措施。1 色漆漆渣形成及原因1 1 背景介绍1)2016 年7 月上汽大通新车间切换启用水性漆后,外表面机器喷涂区域从原先的50% 提升至100% ,新涂装车间量产后DO K (车辆报交的一次合格率)大幅下降,如图1 所示,DO K 越低,内部质量成本浪费越严重。
2)切换后的新车间喷涂工艺较老车间变化较大,机器人由往复机静电+ R obot 空气工艺转变为2 道8台R obot 静电喷涂的工艺组合。3)为减少内部质量成本,提升DO K ,分析了造成返修各缺陷种类的占比,其中水性漆漆渣为TO P 1 项,占比为604% 。1 2 原因分析由于新车间的生产工艺较为复杂,任何微小的变化均可能产生漆渣,笔者从人、机、料、环、法等方面分析产生缺陷的风险点。1)人:人员保洁状态、底材打磨工艺执行情况;2)机:雾化器及高压手指聚漆、手工枪保洁、旋杯背部凹槽及空气环聚漆;3)料:油漆铝粉含量差异;4)法:仿形参数设置、设备保洁频次;5)环:机器人衣服、喷房风平衡变化。1 3 排查验证针对可能产生漆渣的影响因素,进行排查分析, 具体验证方法及验证时间节点见表1 所列。
1)底材打磨工艺执行情况。抽查中涂打磨班组工艺纪律执行情况,无违纪操作,漏打频次< 2 % ;面漆擦净无漏擦情况,排除该因素。2)人员保洁状态。记录保洁后首台车漆膜对应缺陷,首车状态完好,排除该因素。3)手工枪保洁。检查洗枪操作后,手工枪修补漆膜,对应修补区域漆渣问题比例 1 % ,排除该因素。4)雾化器聚漆。在相同车型情况下,2 种色漆在喷涂时影响雾化器聚漆,产生漆渣频次如图2 所示,确认该因素。
5)旋杯背部及空气环聚漆。夜班保洁增加溶剂罐枪,冲洗旋杯背部,进行效果对比,如图3 所示,确认该因素。
6)油漆铝粉含量差异。银色漆铝粉占比9 0 % ,浅金、深金漆铝粉占比3 0 % 。连续过2 0 台同色车,观察不同颜色车的缺陷率,其中缺陷率银车占比最高,占比6 3 % ,浅金和棕色车分别占比3 2 % 、3 6 % 。4 周缺陷返修率与银车占比(色漆过车数量为基数)趋势相同,确认缺陷率与银车过车数有关,如表2所列,确认该因素。
7)仿型参数设置。设置扇面不同,雾化器聚漆程度不同,扇面越大,聚漆越严重,如4 图所示,确认该因素。8)保洁频次。清洗机的投入使用,是为了替代人工,减少人工及停线及其
他不可控因素,排除该因素。9)风平衡变化。对色漆喷房进出口垂直风速进行测量,均值0 3 m / s ,达标,横向贴带未见异常飘动,排除该因素。1 0)机器人衣服更换。以1 天、2 天、3 天1 次的频次,更换机器人衣服,对应缺陷率无明显波动,排除该因素。2 主因确认主要原因为:1)雾化器聚漆(① 雾化器吸附,② 扇幅过大);2)旋杯背部及空气环聚漆(① 清洗机清洗效果不佳,② 内部机构,③ 清洗溶剂,④ 清洗程序,⑤ 清洗机喷嘴);3)银车铝粉含量高。3 制定对策3 1 扇幅过大问题设定杯速5 5 k r /m i n、内成型空气0 1 M P a、电压6 5k V ,以外成型空气及流量为变量分析对扇幅的影响;在保证雾化效果的条件下,设定空气流量为5 0 L /m i n。3 2 清洗机结构原清洗机高压手指一同进入清洗机,容易被溶剂污染;且喷嘴距离旋杯背部远,清洗效果差,空气也不易吹干;新设计清洗机分离了手指与罩壳,解决了原清洗机的弊端。3 3 清洗溶剂下发工艺更改单,将管中管中水性溶剂温度设定为(6 0 1)℃ 。3 4 清洗程序1)改变杯头清洗频次,由原来的1 次/ 3 台变成1次/ 2 台。2)优化换色程序中溶剂冲洗与空气吹时间的配合。① 同时打开虹吸空气和吹风空气阀;② 旋杯进入清洗机腔室,进入深度不得超过1 1 0 m m(自成型空气出口端面算起);③ 杯头进入腔室的同时打开溶剂阀,3 s后关闭溶剂阀;④ 进到深度8 0 m m 时,停2 s 清洗旋杯背部及凹窝;⑤ 继续向下至深度1 1 0 m m ,用时1 s ;⑥向上提出,用时约1 0 s ;⑦ 提出后关闭虹吸空气和吹风空气阀。3 5 清洗机喷嘴制定点检方案:针对喷嘴功能(是否通畅)的点检周期制定为1 次/ 1 月;改进出溶剂扇形:由扇形面改为柱状,冲击在旋杯上反弹至背部凹窝达到清洗效果。3 6 银漆铝粉含量高优化进车的顺序方案:1)控制连续进银车数 1 5台,其他颜色正常控制;2)有条件的情况下在分批的色漆车间夹4 台白车,以执行超级清洗(无需停线,无需保洁人员介入)。4 效果检查采用以上措施后,效果改善显著,一次报交合格率如图5 所示。
5 结语汽车涂装工艺极其复杂,任何一个微小变化均有可能带来漆渣等缺陷,本文详细阐述了水性漆漆渣的形成及原因,并根据实际给出了一定的解决方案。在发现此类缺陷时,应从人、机、料、法、环等方面进行全面分析,对每一个环节进行管控,降低成本及返修率,节约资源,提高经济效益。